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1. 試驗背景

(1) 原加工工藝。某齒輪熱后加工作業流程為:硬車內孔及錐面、磨齒輪凸端面。使用兩臺機床, 由兩位操作工完成加工。其相應加工工序如圖1、圖2所示。



(2)試驗目的。磨削加工需要高精度和穩定的設備,由較高技能的人員來操作。為推進現代化生產模式,提升生產能力,需要尋找相關替代工藝,以減少對設備和人員依賴程度,降低生產和質量風險。

本次試驗使用我廠現有設備,可以開發設備的加工能力,提高設備利用率和運轉率。通過探索硬車的優勢和劣勢,積累工藝經驗,為工藝不斷改善提供可能。

(3)試驗難點。由于工件內孔較小,且刀桿需要從內孔移動至工件上側采取反車的方式加工,故要求刀桿直徑較小,強度可能不足,且反車工藝本身就較易產生振顫。同時,被加工材料硬度為58~63HRC,硬度較高、切削抗力較大,故而工件加工表面質量可能較差。

2. 試驗過程

(1)加工準備。試驗方案:在現有加工設備和工藝裝備基礎上,根據裝夾方式不同,制定了兩套加工方案:①一次裝夾完成所有工序加工。②兩次裝夾,分為兩個工序完成加工。兩套方案均需要重新開發刀具,不同之處在于方案①僅需要對現有夾具進行適當調整,無夾具投資,但是單序加工節拍增加;方案②需要重新采購一套夾具,成本較高,同時需要另外使用一臺車床,但是可以降低加工節拍。為減少設備和工裝投資,同時考慮到原硬車工序節拍并非加工瓶頸,故決定采取方案①開展試驗。

試驗裝備。加工設備:Emag VSC 200 倒立車床;測量儀器:表面粗糙度儀、偏擺儀、高度儀;試驗材料:滲碳淬硬鋼16MnCr5。


夾具調整(見圖3):該機床現使用夾具為SMW節圓夾,主要組件包括夾爪、定位塊、噴氣嘴及夾具本體。三個夾爪對工件節圓夾緊,定位塊作用于工件上端面,噴氣嘴位于夾具中心從工件內孔向下噴氣,用于排除切屑。現由于需要使用車刀加工工件上端面,刀具需要從內孔進入工件上端,故與噴氣嘴干涉。通過查找夾具圖樣,確認噴氣嘴可以拆卸,拆除后試裝夾,工件可以正常裝夾。

刀具選型: 在一次裝夾情況下,對工件正反兩面均需要車削,則反面必然需要采取反車工藝,需選取直徑較小、強度足夠的刀桿和合適的硬車刀片。經過與多家刀具廠商溝通,獲得數種刀具方案如表1所示。



熱后硬車加工一般使用CBN和PCBN刀具,其中PCBN刀具具有更高的加工精度、切削效率及刀具壽命。在以上諸多刀具方案中,從品牌知名度和性價比的角度綜合考慮,本次試驗決定選用品牌A的刀具,刀具如圖4所示。切削路線: 此車床夾緊方式為節圓夾緊、端面定位,待加工凸端面在夾具內側,故而要加工此凸端面,刀桿只能從直徑為20mm的內孔伸入進行反車。待加工凸端面最大直徑為36mm,故刀桿在內孔還需要橫向移動至少8mm,加工完成以后,刀具需要脫離加工表面并從里孔退出。切削路線如圖5所示。


(2)試驗過程。首件試加工:根據刀具廠家建議的切削參數,首先選用線速度vc=80m/min、進給f=0.05mm/r、切深ap=0.04mm,通過編制加工程序并進行首件試加工, 加工首件表面粗糙度值Ra=0.069mm,端面跳動0.12mm,符合工藝要求。

修磨刀桿: 試加工首件凸端面并未完全加工完成,主要由于刀桿在內孔活動空間不足,故而需對此刀桿進行修磨,減小刀桿直徑1mm。此后增加刀桿橫向移動行程, 進行試加工, 完成了對凸端面表面的全部加工。當vc=80m/mi n、f=0.05mm/r、ap=0.05mm時,工件表面粗糙度值Ra=0.242mm,滿足工藝要求。

切削參數優化: 由于此工件切削余量僅有0.1mm,剛好滿足硬車對切深的要求,故而本試驗并未考慮切深的改變,僅選取線速度vc和進給f作為主要變化因素,探索其與表面粗糙度的關系,尋找最合適的切削參數(見圖6)。


通過上述分析可見, 降低進給可以明顯改善表面粗糙度質量;提高線速度可以提高表面質量,但是改善效果不明顯。故而進給量對表面粗糙度的影響效果高于切削速度。當進給降低到0.06mm/r時,表面粗糙度變化幅度減小;當線速度提升到120m/min時,表面粗糙度幾乎沒有變化。

針對本次試驗工件, 選用線速度vc=140m/m i n、進給f=0.06mm/r,可達到表面粗糙度值Ra=0.11mm,跳動0.002mm,符合工藝要求。但是此時工件凸端面靠近外側部分表面存在振紋, 不滿足表面質量要求。在采用線速度vc=120m/min,進給f=0.07mm/r時,工件表面無振紋,表面粗糙度值Ra=0.21mm,跳動0.002mm,符合工藝要求。按此切削參數進行小批量加工,工件表面粗糙度值基本穩定為Ra=0.2mm,且達到了工藝要求。理化性能:按照產品設計要求,該零件凸端面需要跟滾針軸承配合,故而對其表面硬度要求為58~63HRC,對比磨削加工和硬車加工表面硬度如表2所示,可見硬車工件和磨削工件表面硬度變化基本持平,滿足工藝要求。



(3)試驗分析。加工質量:在現有加工設備和夾具基礎上,完成了對試驗零件內孔及錐面硬車、凸端面硬車兩道工序的加工。采用線速度vc=120m/min、進給f=0.07mm/r的切削參數,從外端面向里孔方向車削的切削路線,端面表面粗糙度和跳動滿足工藝要求,達到了比較好的加工效果。且此加工方法為一次裝夾完成所有待加工表面的加工,避免了二次裝夾引起的裝夾誤差,從工藝角度提升了零件加工一致性。

硬車試驗過程中,加工表面粗糙度值最優為Ra=0.069mm,調整切削參數以后穩定至Ra=0.21mm。磨削加工表面粗糙度值一般為Ra=0.2~0.3mm。故相較磨削而言,硬車加工表面質量更高。

在試驗過程中,當切削參數不合理的情況下,出現了部分工件加工表面產生振紋的現象,后通過優化切削參數,解決了此問題。

通過對零件加工表面硬度的對比分析,總結發現硬車過程中會產生切削熱量,由于僅采用氣冷,熱量主要靠鐵銷排走,熱量排除效率不是很高,對零件表面硬度存在一定影響,但是整體而言硬車零件表面硬度仍在較為穩定和可控范圍之內。

加工成本:該刀片有雙刃,單價311元,每個切削刃加工壽命約為100件,故該工件硬車刀具成本為311÷100÷2=1.55(元)。

由于硬車不需要切削液,僅使用氣冷,故節約了切削油成本。此車床可以全自動加工,若取代磨床加工,則減少了一位操作工,故硬車的單件加工成本為1.55元。磨床砂輪價格為9 000元,其加工壽命約為8 000件。砂輪需要使用金剛石修磨,金剛石價格為3 000元,其壽命約為10 000件。故該工件磨削刀具成本為9 000÷8 000+3 000÷10 000=1.425(元)。磨床必須使用切削液,且需要手動加工,故加工成本需要包含其他輔料費用和人工成本,預計單件加工成本超過1.55元。故而硬車加工成本較低。

加工節拍:op050硬車內孔及錐面原節拍為50s,反車凸端面加工時間為10s,故采用新工藝方案后,硬車內孔及反車凸端面總節拍為60s。

op055磨削凸端面原節拍為65s,需要人工上下料 。且加工5個工件需要修磨砂輪,加工效率較低。通過上述對比可知,采取硬車方案較原磨削節拍更短,提升了生產線產能。

3. 結語

本文通過對某變速器零件的硬車加工試驗,克服了反車過程中切削抗力較大和加工表面振紋等困難,最終加工零件質量滿足產品工藝要求。驗證了硬車工藝在汽車變速器行業的適用性,總結了硬車相較磨削而言具有低成本、高效率和高質量的優勢。

在試驗中,當切削參數不合理的情況下,硬車表面容易產生振紋;硬車過程中切削熱排除效率不高,對零件表面硬度有一定影響。在硬車工藝應用過程中,需考慮硬車潛在的相關質量問題,通過充分的驗證以確保質量。




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