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PLC技術資料
    西門子S7-200在備用發電廠的應用
    發布者:用戶投稿  發布時間:2008/5/15 18:14:25
    1 引言

        今天,隨著對工業自動化的要求越來越高,以及大量控制設備和過程監控裝置之間通信的需要,"監控和數據采集系統"越來越受到用戶的重視。在動力系統方面,以柴油發電機組作為應急備用電源的發電廠,在工廠、礦山、高層建筑、醫院、郵電、賓館、銀行等許多部門都得到了廣泛的應用。為了提高供電質量和供電可靠性,改善操作人員的工作條件,減少維護運行人員,備用發電站迫切要求實現自動化運行和管理。該監控系統由監視主機(包括通信板)和若干現場的從站(SIEMENS S7-200)組成。實現發電機組的數據采集、報警、存儲、備份等服務。本文主要介紹下位機S7-200的系統原理。 

    2 系統的總體設計

        結合生產實際的需要,考慮該發電機組的自動化系統由5大功能部件組成。

    (1) 發電機組的自動啟動和自動停機;
    (2) 工程市電和機電的自動切換;
    (3) 發電機組電壓和頻率的自動調節;
    (4) 發電機組故障自動檢測,報警和故障處理;
    (5) 發電機組電壓、電流、頻率、有功功率、啟動電池電壓等電量參數的自動調節。

    3 系統組成

    3.1 S7-200系統PLC的特性和特點

        西門子公司的S7-200系列可編程控制器,性價比高,硬件配置齊全,它的特點與性能如下:
    (1)機內有高速計數器,可同時輸入三路高速脈沖,并可輸出頻率和脈寬可調的高速脈沖信號。
    (2)具有21個中斷源的中斷優先管理,并配有RS485接口,可實現PLC 與PC機之間的遠程通訊,便于上位機監控和聯網。
    (3)具有結構緊湊、組裝靈活、編程簡單,抗干擾能力強、可靠性高等特點。
        由此可見,它非常適用于工業控制中小型自動控制系統。經分析,決定采用S7-200系列可編程控制器作為發電機組自動控制系統的核心部件。

    3.2 PLC 配置及I/O的分配和功能
        經過分析,本系統采用10個開關量輸入,10個開關量輸出和3個模擬量輸入,即可滿足系統控制需求,因此PLC配置如下:

    CPU214 PC Power Supply,DC Inputs,DCOutputs
    EM 231 Analog Input,A13*12Bits

    I/O的分配和功能如下:

    開關量輸入:

    IO.0:輸入中斷 (配合脈寬調制使用)
    IO.1:方式選擇 (0-遠程控制 1-自動)
    IO.2:市電檢測 (0-無市電 1-有市電)
    IO.3:機電檢測 (0-無機電 1-有機電)
    IO.4:油壓低 (0-油壓正常 1-油壓偏低)
    IO.5:油水溫高 (0-油水溫正常 1-油水溫偏高)
    IO.6:高速計數器HSCI (利用高速計數器檢測啟動電池電壓)
    IO.7:緊急停車 (0-非緊急停車狀態 1-緊急停車狀態)
    IO.0:復位 (1-手動復位)
    (利用高速計數器檢測轉速)

    開關量輸入:

    Q0.0:高速脈沖輸出 (通過控制直流電磁鐵調節轉速)
    Q0.1:停機 (1-停機電磁閥動作)
    Q0.2:啟動 (1-啟動馬達動作)
    Q0.3:市電合閘 (1-市電主開關動作)
    Q0.4:機電合閘 (1-機電主開關動作)
    Q0.5:三啟失敗 (1-三啟失敗信號燈亮)
    Q0.6:機組故障 (1-機組故障信號燈亮)
    Q0.7 警鈴 (1-警鈴響)
    Q1.0:自動強激磁 (1-強激磁繼電器動作)
    Q1.1:冷啟動自動輔助 (1-冷啟動輔助裝置電磁閥動作)

    模擬量輸入:

    AIWO:母線電壓
    AIW2:母線電流
    AIW4:負載功率

    4 系統實現

        發電站自動化監控系統由機組自動啟停控制,轉速自動調節,電量參數自動檢測,故障自動檢測等功能模塊組成。

    4.1 制動啟停控制

    [NextPage]

        本功能模塊是根據各開關量的輸入狀態,自動控制機組的啟動、停止和機電與市電的相互切換。這主要屬于順序控制具有較強的邏輯控制。用S7-200實現簡易而可靠。

    4.2 轉速調節

        油機轉速調節是通過CPU214中高速脈沖輸出脈寬調制(PWM)功能調節可控直流電磁鐵控制柴油機油門開度來實現的。用CPU214實現轉速調節方法如下:轉速信號由安裝在柴油機上磁電式傳感器獲得,CPU214通過高速計數器測量油機轉速,測得轉速信號送入PID調節器,將調節器輸出的數字量轉換為脈沖寬度的時間量,再通過CPU214中的脈寬可調的高速脈沖輸出(QO,0),經過功率驅動器控制可控制直流電磁鐵調節緊油機門開度大小,從而實現對油機轉速的調節。 

        PUSH x  //設置指令的參數
        CALL y  //執行代號為y的指令
        (2) 在MS-DOS環境下運行PBASE.exe,編輯并編譯完成后的程序如下:
        0 REM BTRAN V1.03 ,C:ABBASIC9900.BDL,01-03-04,01:36PM 
        //軟件編譯信息
        10 MODE(PRT2,19200,N,8,1,N,R)   
        //設定通訊端口和通訊參數
        20 PUSH 1
        30 CALL 37     
        //清除PRT2的input buffer
        40 PUSH 3
        50 CALL 120     
        //清除SLC的M0 file和M1 file(注1)
        60 PUSH 4
        70 PUSH 1
        80 PUSH 0
        90 PUSH 0
        100 PUSH 1
        110 CALL 23     
        //將SLC的M0 file中存儲的數據通過PRT2發送出去
        120 POP SOK     
        //輸出CALL 23指令執行的結果
        130 PUSH 2
        140 PUSH 65
        150 PUSH 0
        160 PUSH 1
        170 PUSH 0
        180 PUSH 0
        190 PUSH 1
        200 CALL 22     
        //將通過PRT2接受到的數據傳輸到SLC的M1 file中

    [NextPage] 
        210 POP ROK     
        //輸出CALL 22指令執行的結果
        220 PUSH 1
        230 CALL 37
        240 GOTO 240     
        //實現程序自動循環執行(注2)
        >>EOF<<     
        //程序結束符
        注1:M0 file和M1 file是CPU與BAS-T模件進行數據交換的數據存儲文件。
        注2:BAS-T模件通過特定的語言格式實現模件程序的自動循環執行,使BAS-T模件能夠不斷的讀取PMAC9900裝置的數據。
        (3) 用1747-CP3通訊電纜連接BAS-T模件的PRT1和編程電腦的串口1,通過PBASE軟件將上面編譯好的程序下載到BAS-T模件。

    3.3  PLC軟件編程
        (1) 硬件配置
        BAS-T模件讀取PMAC9900裝置數據時發出的信文長度為8字節,需要占用4個字寄存器;PMAC 9900裝置正常返回數據的信文長度為65字節,需要占用33個字寄存器;加上BAS-T模件對信文字數的統計占用1個字寄存器,所以M0 length和M1 length均設為34個字(該長度只需大于實際信文長度即可)。在PLC編程軟件RSLogix500中按圖4所示方式配置BAS-T模件。

        本系統屬于反饋控制和精確的數字控制,涉及到一些控制算法問題。在CPU214中,方法實現了一種轉速控制的PID調節器。PID的模擬表達式:

    M(t)=KC(1+1/Ti*fe(t)dt+Td*de(t)/de(t))

    在CPU214中,微公和積分采用如下公式:
    微分運算:[新差值E(n)-舊差值E(n-1)]÷控制周期TC
    積分運算:[舊差值E(n-1)+新差值E(n)]×控制TO÷2
    轉速-與轉速傳感器頻率關系的計算公式如下:
    f————轉速傳感器信號頻率
    n————轉速(轉/分)
    z————傳感齒輪齒數
    為更好的實現全程調速我們采用分程PID限幅
    怠速時間:轉速設定值 VW108=192
    最小輸出值 VW126=180
    最大輸出值 VW124=420
    高速期間:轉速設定值 VW108=VW212(由模擬電位器設定)
    最小輸出值 VW126=420
    最大輸出值 VW124=995
    本系統中:n=1500r/mln z=128齒

        這樣f>3200Hz,故采用7kHz的高速計數器HSC2測量轉速。停機時,將轉速設定值和網緩沖器全部置0。輸出限制在VW106=5上,以使PWM能夠連續工作。同時使Q0.1=1,停機磁閥動作,切斷油路達到停機目的。為了使設定值作常穩定。

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