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PLC技術資料
    PLC在玻璃棉生產線控制系統的應用(下)
    發布者:用戶投稿  發布時間:2008/5/5 10:21:02

    4  軟件設計
    (1) 系統軟件
        PLC系統軟件選用STEP7 V5.2軟件包,對于系統中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程,直觀、方便;對于模擬量處理和PID回路控制部分則采用語句表(STL)編程,結構緊湊而又靈活。另外,為實現軟件冗余,利用SIEMENS公司專門提供的冗余軟件包,它實際上是一組系統功能塊,供用戶在程序中調用、設置,實現用戶的軟件冗余功能。
        上位機軟件選用SIEMENS公司的Wincc V5.1組態軟件。Wincc功能強大,可方便快捷地組態出各種操作界面。開放式的數據庫系統為用戶提供了強大的數據管理功能。
    (2) 應用軟件設計
        根據該系統具體情況,軟件設計過程中著重要考慮的是以下幾個方面:
    ?軟件冗余;
    ?PID算法;
    ?安全措施。
    4.1  軟件冗余
    (1) 在OB100(熱啟動模塊)中調用系統冗余軟件包中的系統功能塊FC100。
    (2) 在OB1中調用系統功能塊FB101。程序如下:
    CALL  "SWR_ZYK" , DB5       //調用FB101
    DB_WORK_NO   :=DB1         //內部數據塊
    CALL_POSITION:=TRUE
    RETURN_VAL   :=MW110       //返回狀態字
    EXT_INFO     :=MW112
    A     DB5.DBX    9.1           
    //冗余狀態位,判斷是否為從站
    JC    M001
    CALL  FC    50                
    FC50調用所有的控制程序
    M001: NOP   0
    CALL  "SWR_ZYK" , DB5
    DB_WORK_NO   :=DB1
    CALL_POSITION:=FALSE          //傳送結束
    RETURN_VAL   :=MW114
     EXT_INFO     :=MW116
    (3) 在OB86中調用冗余診斷程序,程序如下:
    CALL "SWR_DIAG"
    DB_WORK :=W#16#1
    OB86_EV_CLASS :=#OB86_EV_CLASS
    OB86_FLT_ID :=#OB86_FLT_ID
    RETURN_VAL :=MW130
    這段程序用來診斷從站的故障信息,如有問題將切換從站通訊模塊。
    (4) Wincc中的每個外部變量都連接著CPU中的一個地址,當兩臺CPU切換時,這些連接地址也要同時切換。WINCC提供了動態向導,可自動產生相關的變量和全局腳本,實現上述轉換。
    4.2  PID算法
        STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續型PID(FB41)和離散型PID(FB42),根據實際要求,選用的是FB41,其框圖如圖2所示。


    PID算法的輸出實際上是比例(P)、積分(I)、微分(D)三部分作用之和:
    Mn=MPn+MIn+MDn
    MPn=GAIN×(SPn-PVn)   
    MIn=GAIN×TS/TI×(SPn-PVn)+MX
    MDn=GAIN×TD/TS×(PVn-1-PVn)
    式中,
    Mn:第n次采樣時刻的輸出值             
    MPn:第n次采樣時刻的比例作用,與偏差成正比。       
    MIn:第n次采樣時刻的積分作用,可以消除靜差,提
       高控制品質。         
    MDn:第n次采樣時刻的微分作用,根據差值的變化
       率調節,可抑制超調。        
    SPn:第n次采樣時刻的設定值
    PVn:第n次采樣時刻的過程值
    MX:第n-1次采樣時刻的積分作用,每次采樣計算后
        自動刷新
    GAIN:回路增益,P參數  
    TI:積分時間常數,即I參數
    TD:微分時間常數,即D參數 
    TS:采樣時間
    根據上述原理框圖,結合實際工藝要求,編寫程序(以供料道溫度回路為例)如下:

    [NextPage]
    L     DB44.DBD    0  
    //溫度設定值,浮點型
    T     #TEMP0
    L     PIW  524   //溫度反饋值
    ITD     
    //整型轉雙整型
    DTR     
    //雙整型轉浮點型
    L     2.764800e+004
    /R    
    L     3.200000e+002   
    //量程范圍320度
    *R    
    L     9.800000e+002   //零點是980度
    +R    
    T     #TEMP1  
    //溫度反饋對應量程范圍980-1300度,
    計算出浮點型數據。
    L     DB44.DBW 4        //閥門開度
    ITD   
    DTR   
    L     2.764800e+002  
    //閥門開度轉為百分數
    /R    
    T     #TEMP2
    L     DB44.DBD   20
    T     #TEMP31
    A     M     56.3   //自動標志位
    NOT   
    =     #TEMP4
    CALL  "CONT_C" , DB144 //調用FB1
    COM_RST :=FALSE
    MAN_ON  :=#TEMP4 
    PVPER_ON:=FALSE

    [NextPage]
    P_SEL   :=TRUE   // 使用P調節
    I_SEL   :=TRUE   //使用I調節
    INT_HOLD:=FALSE
    I_ITL_ON:=FALSE
    D_SEL   :=FALSE   //使用D調節
    CYCLE   :=T#2S   //采樣時間
    SP_INT  :=#TEMP   //設定值
    PV_IN   :=#TEMP1  //過程值
    PV_PER  :=
    MAN     :=#TEMP2  //PID自動標志
    GAIN    :=DB44.DBD8  //參數P
    TI      :=DB44.DBD12  //參數I
    TD      :=DB44.DBD16  //參數D
    TM_LAG  :=T#2S         
    DEADB_W :=#TEMP31  //死區范圍
    LMN_LLM :=DB44.DBD28  //輸出下限
    PV_FAC  :=1.000000e+000
    PV_OFF  :=0.000000e+000
    LMN_FAC :=1.000000e+000
    LMN_OFF :=0.000000e+000
    I_ITLVAL:=0.000000e+000
    DISV    :=0.000000e+000
    LMN     :=
    LMN_PER :=#TEMP3
    QLMN_HLM:=
    QLMN_LLM:=
    LMN_P   :=
    LMN_I   :=
    LMN_D   :=
    PV      :=
    ER      :=
    AN    M     56.3
    JC    M001
    L     #TEMP3
    T     DB44.DBW    4  
    //PID自動時,將PID輸出結果送到輸出存儲地址
    L     DB44.DBW    4
    T     PQW  522    //調節閥輸出
        程序前部分主要是處理設定值、反饋值并送入中間變量,將閥門開度送入PID模塊,保證手/自動無擾動切換。
        調用FB41時,要給各參數賦值。為方便調整,重要參數都存在DB塊中,用戶可在上位機上隨時修改。
         從上面的公式中可以看出,參數P(GAIN)與P、I、D作用都是成正比的,它決定了PID回路的靈敏度,即調節速度的快慢;I參數越大,積分作用越弱,而D參數越大,微分作用越強。不能單靠理論計算來確定PID參數,唯一的衡量標準就是被控參數(溫度、流量等)的精度和穩定度,所以在實際調試中,都是參照被控參數的實時曲線,反復觀察分析,從而達到最佳的控制效果。
    4.3  安全措施
    (1) 防止誤操作 任何設定值都設有上、下限,即不允許輸入“離譜”的數據;重要設備的開、停,都需操作員確認;運行中調整設定值,不能直接輸入數據,而是按“+”、“-”鍵,逐步增減。
    (2) 報警功能
    每個被控參數都設有上、下限報警值及偏差報警值,當運行數據超出這些值時,系統將發出
    聲光報警,提醒操作者。對于特別重要的參數,變化過快,也在報警之列。
    (3) 邏輯連鎖 當燃料壓力或助燃風壓力開關動作時,關閉安全閥;當被控參數(溫度或壓力)突變時,關閉安全閥;當設定值和過程值的偏差大于安全范圍時,相關PID回路切換到手動,以保持輸出不變。
    5  結束語
        整個控制系統,軟件硬件配置和軟件設計充分考慮了系統的工藝特點,保護措施完備,操作靈活、控制精度高。

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